加热墙

非常规处理炉墙结厚操作法实践

发布时间:2022/6/19 13:36:13   
长沙哪儿有治疗白癜风的医院 https://m.39.net/pf/a_10150893.html

——————————

非常规处理炉墙结厚操作法实践

刘文明刘建民

(首钢集团通钢公司炼铁事业部)

摘要:首钢通钢二号高炉对炉墙结厚的原因及处理过程进行了总结分析。通过采取分段集中加焦,待加焦炭进入渣带,保证炉顶设施安全的情况下,加大风量的方法,利用煤气流冲刷炉墙的方式,处理了炉墙结厚。然后通过装料制度优化,稳定了操作炉型,高炉经济技术指标得到大幅改善。

关键词:高炉炉型;炉身结厚;Zn负荷;设备故障

1概述

通钢2号高炉设计有效炉容m3,在进入年1月份以来,由于原料锌负荷超标、频繁的设备故障造成低料线影响,5-14段壁体温度比照正常下降20℃以上,2号高炉炉况波动较大,其中主要的影响因素就是操作炉型控制不稳定,炉身渣皮结厚,通过日常吨焦耗风量计算,整体炉容变小m3水平,高炉风量随之萎缩,高炉各项技术经济指标均大幅降低。虽然通过各种处理结厚方式方法,效果差,处理效果并不显著,炉身结厚已经成为当前影响高炉稳定顺行的 障碍。面对这一现状,通过分析结厚原因,采取有针对性的操作方针,直到年1月5日,事业部制订详细的渣皮处理方案,彻底地消除了炉墙结厚,并通过一系列后续调整,不仅保证了稳定的操作炉型,高炉各项经济技术指标也达到较好的水平,也为以后处理炉墙结厚积累了相关经验。

2炉身结厚原因分析

2.1高炉入炉原燃料碱负荷、Zn负荷高

年以来,进口矿石价格逐步上升,钢铁企业利润日益降低。为了降低炼铁成本,通钢炼铁系统加大了低价矿、低品位矿的使用量,造成烧结成分波动较大,碱负荷、Zn负荷处于较高水平。

烧结矿碱负荷变化趋势图

烧结矿锌负荷变化趋势图

球团矿碱金属及锌含量

球团矿碱负荷变化趋势图

球团矿锌负荷变化趋势图

高炉碱负荷和锌负荷

高炉碱负荷变化趋势图

高炉锌负荷变化趋势图

从以上图表中可以看出,高炉碱负荷、锌负荷呈现较高态势,对炉况产生了较大影响。

Zn熔点较低(℃),在高炉下部高温区还原成气态,随煤气流上升到高炉中上部炉墙低温区凝结,形成炉身黏结物,破坏高炉正常操作炉型,导致高炉崩料悬料、产量大幅下降、焦比大幅上升,经济损失巨大.有研究指出:随着烧结矿中ZnO含量的增加,RDI+3.15和RDI+6.3均呈减小趋势,而磨损指数RDI-0.5呈上升趋势,表明随着ZnO含量的增加,烧结矿的低温还原粉化性能变差。

2.2焦炭质量不稳定

2.2.1二号高炉所用焦炭为自产干熄60%+35%自产水熄+15%外购焦,日常生产中,焦炭比例变化频繁,阶段性冷、热强度波动大,如下表

2.3高炉操作制度不完善、中心布焦环数不合理

2#高炉是采用中心加焦的布料模式,这一布料模式 的优点在于,可以通过调整中心焦的环数来控制中心气流的强弱,快速有效对炉况进行调整。传统的经验是,中心布焦环数多,中心气流旺,反之亦然。在炉况稳定、中心焦柱合理的情况下,增加中心焦环数确实可以起到提升中心气流增加风量的效果,并且有利于排锌。但是在炉墙结厚、炉况恶化、风量萎缩、风速不足的情况下,中心焦炭不能及时熔损,进入炉缸后影响中心透气性、透液性,此时若是中心布焦环数太多,不但不能增强中心气流,还会造成死焦柱肥大,从而造成炉缸不活,加剧炉况恶化。

2.4高炉操作不当

高炉经常性出现尺差, 尺差超过1米,一段时间后出现管道行程,高炉出现管道行程后,高温煤气未经过充分的热交换就达到高炉上部区域,将部分没有还原的矿石融化,软熔炉料将凝固,就会行程粘接,炉温控制不得当,经常出现低硅、生铁含硫出格,这也会引起炉渣粘稠,炉缸不活或粘结,使风量萎缩,造成高炉结厚。特别是7段铜冷却壁与8段铸铁冷却壁相连接处,更易于粘结。

3炉身粘结处理

3.1处理方案

3.1.1预加8-10批净焦到达8断冷却壁位置,负荷维持在3.57-3.6t/t,提前1小时减少中心焦比例,将焦炭布料平铺,C↓,矿制改为O↓,同时入炉Mn矿,保证生铁中锰回收率在0.6-0.8%水平,意在活跃炉缸,通过人为破坏炉内煤气流分布,造成边缘管道或悬料。

3.1.2在处理炉况过程中,如发生悬料,风压控制≤kpa。时间尽量延长(1-2小时)。

3.1.3悬料后控制好顶温,做好打水降温,控制煤气温度,小于℃,保证布袋入口温度正常。

3.1.4高炉软水流量m3/h调小到m3/h.

3.1.5悬料时间尽可能延长1-2小时,利用集中焦的热量对结厚的部位进行加热,加热充分后再进行坐料,利用拉风坐料过程中的反抽力力求将炉墙粘接物拉下。如没有悬料,利用高温煤气流对炉墙进行冲刷。一般情况下,时间为12-24小时即可处理完毕。

3.1.6炉墙粘结物处理评判标准

3.1.6.1炉体水温差≧6℃,8-10段壁体温度50-80℃.

3.2炉墙黏结物清理下来后,需要对煤气流进行调整,确保渣皮不再结厚。高炉制订了“抑制边缘,中心排碱”的操作思路。

3.3布料制度调整

布料制度调整情况见表

3.4壁体波动效果

通过一系列调整,高炉炉况明显好转,高炉稳顺程度增加,风量大幅增加。

4结语

4.1Zn负荷高、碱负荷高是通钢2号高炉控制合理操作炉型的 障碍。气态Zn在高炉中上部炉墙上凝结,碱负荷高易很容易造成炉身结厚,甚至形成顽固结瘤,严重影响高炉顺行。

4.2通过“适当抑制边缘气流,控制合理中心气流”进行排Zn是行之有效的。

4.3通过一系列调整,风量、产量等技术指标大幅提高,但焦比、燃料比等消耗指标却未见根本改善,这也是当前和以后2号高炉迫切需要解决的问题。

4.4通过炉内煤气流冲刷炉墙处理炉墙结厚方式方法是可行的,为处理炉况积累了经验。

参考文献

[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册,北京,冶金工业出版社,

[2]刘云彩.现代高炉操作,北京,冶金工业出版社,

[3]杨志泉,王平.武钢炼铁高Zn矿使用现状和应对措施[J].炼铁,,33(2):4-7.

责任声明:内容且仅代表原作者观点,转载并不意味着钢铁交流赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系我们与处理。长按解锁

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lktp/643.html
------分隔线----------------------------